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疼并快乐 2021-10-26 10:34

引用:

作者: 超级小丑丑 (帖子 2671306)
个人认为这个逻辑不太对,并不是因为‘’显影仓里的粉比例低了,没有足够的粉去中和鼓上的电荷,所以把载体吸附到鼓上去‘’。
施乐生产型机器的碳粉里含有载体,显影仓都是溪流式显影仓,载体少了,补充进显影仓的碳粉会把载体和碳粉比例修正到机器设置的目标比例。
这个逻辑应该是这样:鼓表面的偏压过高或者显影偏压过低,导致墨粉和载体错误的转移到感光鼓上,俗称跑载体。(因为碳粉自身是没法中和电荷的,更何况,载体搬运碳粉的过程并不是中和电荷。)
回到问题本身,一般情况下 跑载体大部分是显影高压板没法提供正确的直流输出、交流输出偏压,一般换高压板能解决。题主的问题是换了高压板没好,初始化IOT能好,所以我怀疑...

朋友,实践出真知,你找台正常的复印机,将下粉电机线拔了,再使劲印全版黑,直到把粉消耗殆尽,你看看载体会不会跑到鼓上再说吧!再纠正你个错误,施乐粉中自带载体,不是为了维持载体粉的比例,而是为了载体更新,它那点量根本不足以维持载体和粉的比例

疼并快乐 2021-10-26 11:12

引用:

作者: 超级小丑丑 (帖子 2671306)
个人认为这个逻辑不太对,并不是因为‘’显影仓里的粉比例低了,没有足够的粉去中和鼓上的电荷,所以把载体吸附到鼓上去‘’。
施乐生产型机器的碳粉里含有载体,显影仓都是溪流式显影仓,载体少了,补充进显影仓的碳粉会把载体和碳粉比例修正到机器设置的目标比例。
这个逻辑应该是这样:鼓表面的偏压过高或者显影偏压过低,导致墨粉和载体错误的转移到感光鼓上,俗称跑载体。(因为碳粉自身是没法中和电荷的,更何况,载体搬运碳粉的过程并不是中和电荷。)
回到问题本身,一般情况下 跑载体大部分是显影高压板没法提供正确的直流输出、交流输出偏压,一般换高压板能解决。题主的问题是换了高压板没好,初始化IOT能好,所以我怀疑...

"当两个物体分别带数值相等的正负电量时,若它们直接接触,只要所带电荷能自由移动,就会发生中和现象,整个物体就不显示电性了(不带电)"这是基本物理知识哦!谁都知道载体搬运碳粉是靠电荷异性相吸的原理,我没说是靠中和电荷呀?但当带正电荷的粉被“”异性相吸”“跑”到带负电荷的鼓表面上时,不是”中和“是什么?“通俗的说就是碳粉把鼓上的异性电荷中和了呀?难道你有其它理论?

疼并快乐 2021-10-26 11:50

楼主机器的故障原因可能比较复杂,载体被吸附到鼓上的原因很多,可能是粉比例太低,粉比列太低又可能是TD和ID传感器故障或主板坏,也可能是参数不对。又可能是高压不正常,高压不正常又包括了鼓充电,显影偏压,和转印等。复印机的下粉控制非常复杂,但有三个大方向。首先是TD传感器控制(就是载体箱上那个超声波密度传感器),其次是ID传感器(就是鼓下方那个光电反射传感器),还有就是像素控制(大体就是控制板根据打印内容的覆盖率)这三个大方面共同作用的(有的机器还有湿度和温度补偿控制等)速度越高的机器为了保持粉的浓度恒定,使用的控制手段就越多。TD传感器可以理解为粗调,它将粉的浓度控制在一个大体范围,其他控制方式是精细调节,将粉浓度尽可能的维持在一个数值,可以理解为细调。TD传感器受温度、湿度,载体和粉的粗细等影响(所以用了劣质载体和粉会造成下粉异常,需要调整相应数据解决)TD传感器是开环控制,没有反馈所以不够精准。ID传感器受到的影响因数就更多了,ID 传感器的原理就是在特定的复印间隙,在鼓的固定位置形成一个检测墨块(这个墨块的形成和鼓特性,载体粉的质量,墨块显影偏压,充电等等有关),再用光电管检测这个墨块的反射率来确定这个墨块的实际黑度,偏浅就增加下粉量,偏浓就降低下粉量。从上分析可知:影响ID传感器的因数就很多了,ID传感器正常工作的前提就是复印机各方面都要正常,只要一个出了问题就可能引起下粉补偿异常。ID传感器是闭环控制,所以精度高。TD和ID以及其他辅助手段共同作用下,才有复印机的稳定工作

超级小丑丑 2021-10-26 22:51

引用:

作者: 疼并快乐 (帖子 2671391)
"当两个物体分别带数值相等的正负电量时,若它们直接接触,只要所带电荷能自由移动,就会发生中和现象,整个物体就不显示电性了(不带电)"这是基本物理知识哦!谁都知道载体搬运碳粉是靠电荷异性相吸的原理,我没说是靠中和电荷呀?但当带正电荷的粉被“”异性相吸”“跑”到带负电荷的鼓表面上时,不是”中和“是什么?“通俗的说就是碳粉把鼓上的异性电荷中和了呀?难道你有其它理论?

看大哥的回复是真高手, 我看手册上写的显影偏压和鼓上的的偏压都是负的,所以我理解的是显影过程是负电荷从低电势到高电势的原理,转印过程才在转印带上施加正的偏压`` 可能是我理解错了吧
不过碳粉少了跑载体的情况我在施乐机上还真没遇到过,柯美机上倒是遇到过,当时现在补粉治标不治本,最后还是换了新载体。

printgo 2021-10-27 04:14

引用:

作者: 超级小丑丑 (帖子 2671306)
个人认为这个逻辑不太对,并不是因为‘’显影仓里的粉比例低了,没有足够的粉去中和鼓上的电荷,所以把载体吸附到鼓上去‘’。
施乐生产型机器的碳粉里含有载体,显影仓都是溪流式显影仓,载体少了,补充进显影仓的碳粉会把载体和碳粉比例修正到机器设置的目标比例。
这个逻辑应该是这样:鼓表面的偏压过高或者显影偏压过低,导致墨粉和载体错误的转移到感光鼓上,俗称跑载体。(因为碳粉自身是没法中和电荷的,更何况,载体搬运碳粉的过程并不是中和电荷。)
回到问题本身,一般情况下 跑载体大部分是显影高压板没法提供正确的直流输出、交流输出偏压,一般换高压板能解决。题主的问题是换了高压板没好,初始化IOT能好,所以我怀疑...

溪流式显影仓中的溪流式是什么意思,trickle system是不是同样的意思

好的什么 2021-10-29 16:13

引用:

作者: 超级小丑丑 (帖子 2671297)
"套鼓、显影、激光器、高压版,全都换过,都不行"
提供一下思路

1、显影仓下方的检测鼓表面浓度的传感器不灵敏检测了错误的鼓浓度
2、鼓架右上方的消电灯脏了
3、鼓左上方的电位传感器不灵敏 检测了错误的鼓电位
最好还是上传一下过程控制ON打印的数据看一下

大神!真的是这个问题,清理过以后就好了。,谢谢谢谢~!

好的什么 2021-10-29 16:14

此问题已经解决了,试了两天 就是显影器下方的传感器,和套鼓上侧的那个灯架,清理了一遍好了,谢谢大家的帮助!!!!

hesir2000 2021-11-01 09:36

引用:

作者: 好的什么 (帖子 2672231)
此问题已经解决了,试了两天 就是显影器下方的传感器,和套鼓上侧的那个灯架,清理了一遍好了,谢谢大家的帮助!!!!

清洁是维修的第一步,,,,高手云集果然不一样


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