◆- 普通 & 高保真胶印技术 普通单色印刷,二色印刷,四色印刷,专色印刷、六色印刷,高档彩印交流区。

发表新主题 关闭主题
 
只看楼主 主题工具
旧 2007-09-07, 14:51     #1
失落的春天 失落的春天 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 51318
注册日期: 2007-08-31, 21:09
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 失落的春天 向着好的方向发展
失落的春天 失落的春天 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 51318
注册日期: 2007-08-31, 21:09
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 失落的春天 向着好的方向发展
默认 请教一个酒精润版的问题   



最近换了一家印刷厂做,遇到几个问题,是以前别处没见到过的,就是在印一些产品时,网点上面有许多条不太明显纵向的干水痕迹,大约二到三公分长,似乎是水份不均,再看印版上也有类似的痕迹,出水计量辊上也可以看出来,水量加大有所改善,但是油墨易乳化。清洗计量辊后就会有一段时间解决,但印不多久就出现了。我用的润版液为异丙醇为15%,成品润版剂3%。另外还有一个问题,水量稍大一点墨棍就很易出现脱墨,墨色很难控制.除第一组黑好一点外,其他三组都有这种现象,仔细观察发现墨棍上有许多灰白色的沉积物,此不明物体具亲水性,所以导致墨棍脱墨,拆下用砂纸磨掉后情况有所好转,但不持久,要不了几天又是这样.我分析可能是水质硬度太高,因为现在的厂用的是地下水抽上来的.对我的分析,各位有什么看法?
失落的春天 当前离线  
旧 2007-09-07, 20:25   只看该作者   #2
news news 当前离线
荣誉版主
等级: 七袋长老
级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时
 
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
帖子: 2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展


news news 当前离线
荣誉版主
等级: 七袋长老
级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时
 
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
帖子: 2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展


默认

水质硬度问题在酒精润版印刷中是很重要的。LZ的分析是对的,你们的水硬度太高了,钙化斑点都出来了。
大家有好的解决办法吗?都来讨论下吧!
news 当前离线  
旧 2007-09-08, 23:36   只看该作者   #3
xiaoyu8140 xiaoyu8140 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 52445
注册日期: 2007-09-08, 23:31
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 xiaoyu8140 向着好的方向发展
xiaoyu8140 xiaoyu8140 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 52445
注册日期: 2007-09-08, 23:31
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 xiaoyu8140 向着好的方向发展
默认

我想是这样的,首先看一下是不是酒精的实际量过少,因为过少版面的上水量就不能达到理想化,稍加其量,然后确认一下串水辊与着水辊之间的压力,看是否过大,应将其控制在6mm,如果胶辊老化变硬还要相应减小,最后将水辊转速加大,我想做完这些后问题会解决
xiaoyu8140 当前离线  
旧 2007-09-08, 23:40   只看该作者   #4
xiaoyu8140 xiaoyu8140 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 52445
注册日期: 2007-09-08, 23:31
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 xiaoyu8140 向着好的方向发展
xiaoyu8140 xiaoyu8140 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 52445
注册日期: 2007-09-08, 23:31
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 xiaoyu8140 向着好的方向发展
默认

如果是水质的问题,可以过一净化过滤的设备,国内有好多此类的厂家,而且建议你的主管和你的老板,做印刷一定要使流程规范化,要不然问题就多了去了
xiaoyu8140 当前离线  
旧 2007-09-09, 00:03   只看该作者   #5
news news 当前离线
荣誉版主
等级: 七袋长老
级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时
 
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
帖子: 2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展


news news 当前离线
荣誉版主
等级: 七袋长老
级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时级别:139 | 在线时长:20030小时 | 升级还需:130小时
 
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
帖子: 2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展


默认

引用:
作者: xiaoyu8140 查看帖子
我想是这样的,首先看一下是不是酒精的实际量过少,因为过少版面的上水量就不能达到理想化,稍加其量,然后确认一下串水辊与着水辊之间的压力,看是否过大,应将其控制在6mm,如果胶辊老化变硬还要相应减小,最后将水辊转速加大,我想做完这些后问题会解决
酒精的多少用酒精计可很方便的测出来,LZ也说明了酒精的比重。串水辊与着水辊之间的压力过大,容易起杠子,应将墨痕调整在5mm为好。
news 当前离线  
旧 2007-09-11, 22:33   只看该作者   #6
roland900 roland900 当前离线
正式会员
等级: 小兄弟
级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 25044
注册日期: 2006-10-01, 05:16
帖子: 17
感谢: 0
1 个帖子获得 1 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 roland900 向着好的方向发展
roland900 roland900 当前离线
正式会员
等级: 小兄弟
级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时
 
Uid: 25044
注册日期: 2006-10-01, 05:16
帖子: 17
感谢: 0
1 个帖子获得 1 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 roland900 向着好的方向发展
默认

這問題我也曾遇過,主因是水.墨輥間隙調整没到定位,
以致長期使用不正常的水量導致墨輥積鈣形成脱墨,
建議排除這個因素再考慮其他的可能!!
roland900 当前离线  
旧 2007-09-21, 21:54   只看该作者   #7
失落的春天 失落的春天 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 51318
注册日期: 2007-08-31, 21:09
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 失落的春天 向着好的方向发展
失落的春天 失落的春天 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 51318
注册日期: 2007-08-31, 21:09
帖子: 2
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 失落的春天 向着好的方向发展
默认

6楼的朋友,你认为墨辊和水辊的调节应是怎样的才算合适呢。我想我做印刷十七年了,墨辊的调节应该是能够到位了。但接触酒精润湿的机器时间不是很长,调节水辊时都是用纸条压过按说明书调的压痕宽度,应该是差不离的,但是我发现我现在做的这台机器和别的不一样,它的计量辊是橡胶的,水斗辊却是镀铬的,计量辊通过串水辊向着水辊传水,不知道是否这样的设计是否合理?
失落的春天 当前离线  
旧 2007-09-27, 21:45   只看该作者   #8
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
默认

酒精加大/减少润版液/打低水温/-
 不得已就把中间棍拿掉/
    换一种润版液
   主要为水不对和温度过高使其乳化/
c0120 当前离线  
旧 2007-09-27, 21:53   只看该作者   #9
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
默认

换日研/万恩润版液
还有说一下你的机器和用的油墨
c0120 当前离线  
旧 2007-09-27, 21:55   只看该作者   #10
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
c0120 c0120 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
 
Uid: 54525
注册日期: 2007-09-27, 21:35
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 c0120 向着好的方向发展
默认

还搞不定可打我电话13958157729
c0120 当前离线  
旧 2007-09-27, 22:56   只看该作者   #11
xyf-811 xyf-811 当前离线
正式会员
等级: 四袋长老
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
 
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
帖子: 422
感谢: 19
3 个帖子获得 3 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
xyf-811 xyf-811 当前离线
正式会员
等级: 四袋长老
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
 
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
帖子: 422
感谢: 19
3 个帖子获得 3 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
默认

引用:
作者: xiaoyu8140 查看帖子
如果是水质的问题,可以过一净化过滤的设备,国内有好多此类的厂家,而且建议你的主管和你的老板,做印刷一定要使流程规范化,要不然问题就多了去了
首先要规范化印刷流程,比如酒精浓度的配比,润版液的PH值,电导率,温度都达标了,在找其他的原因~~~
xyf-811 当前离线  
旧 2007-12-19, 14:05   只看该作者   #12
532865 532865 当前离线
正式会员
等级: 二袋长老
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
 
Uid: 48765
注册日期: 2007-08-10, 10:53
帖子: 60
感谢: 1
1 个帖子获得 1 次感谢
现金: 2金币
资产: 2金币
声望: 10 532865 向着好的方向发展
532865 532865 当前离线
正式会员
等级: 二袋长老
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
 
Uid: 48765
注册日期: 2007-08-10, 10:53
帖子: 60
感谢: 1
1 个帖子获得 1 次感谢
现金: 2金币
资产: 2金币
声望: 10 532865 向着好的方向发展
默认

计量辊是镀铬的,水斗辊是橡胶的才对啊!怎么会是这样的,水箱是水温是不是12-15度,比较好.最符合印刷技术要求的润版液PH值范围是5~6。
532865 当前离线  
旧 2008-01-08, 08:39   只看该作者   #13
yuzfa yuzfa 当前离线
正式会员
等级: 二袋长老
级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
 
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
帖子: 60
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 3金币
资产: 3金币
声望: 10 yuzfa 向着好的方向发展
yuzfa yuzfa 当前离线
正式会员
等级: 二袋长老
级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
 
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
帖子: 60
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 3金币
资产: 3金币
声望: 10 yuzfa 向着好的方向发展
默认

水质问题,一般润版液用的水的电导率在250us下,你可以购买电导率仪器进行测量,另外可能润湿粉加多了,即整体润版液的电导率可能超过1500us以上,这容易导致不上墨。
yuzfa 当前离线  
旧 2008-01-23, 13:27   只看该作者   #14
boyutalaoba boyutalaoba 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 64166
注册日期: 2008-01-23, 10:59
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 boyutalaoba 向着好的方向发展
boyutalaoba boyutalaoba 当前离线
见习会员
等级: 小兄弟
级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
 
Uid: 64166
注册日期: 2008-01-23, 10:59
帖子: 3
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
现金: 1金币
资产: 1金币
声望: 10 boyutalaoba 向着好的方向发展
默认

墨辊上吸附太多的钙质,纸粉,所有的墨辊拆下来除钙质,用柴油加去污粉混合后打磨墨辊表面。定量辊表面是不是腐蚀掉。
boyutalaoba 当前离线  
旧 2008-02-05, 23:31   只看该作者   #15
abear abear 当前离线
正式会员
等级: 四袋长老
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
 
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
帖子: 307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
正式会员
等级: 四袋长老
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
 
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
帖子: 307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
默认

可考虑更换好点润版液,如果水的硬度太高,胶辊容易堆墨,每隔一段时间用去钙液和去钙膏清洗。
abear 当前离线  
发表新主题 关闭主题

主题工具

发帖规则
不可以发表主题
不可以回复帖子
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

论坛启用 vB 代码
论坛启用 表情图标
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码


相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
请教一些腐蚀凹版的问题! wwwqqq ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 11 2007-03-27 23:33

律师声明:本站内容,均具有版权,未经书面授权,禁止转载,严禁镜像,违者承担一切后果!

所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 07:11.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
 
Copyright © 2004-2022