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正式会员
等级: 三袋长老
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另:“*组装下Web辊后,转动和卷绕下Web辊组件,使绿色(一些代用纸为红色)线条(约30cm长)不可见。此时,下Web辊不可锁定。”手册上带*的操作规程要照做,敲黑板,这是要烤的。不要为了节省30公分清洁纸,导致任务中途因为双面胶脱离铝轴打滑报代码,这时候手被烫起水泡来去换清洁纸,还是按时交货需要做出艰难的抉择。 关于磨鼓边的问题,无解,夏普鼓架的设计(或专利)问题。从AR系列到MX系列,从黑白到彩色,一直没有得到解决。换红绒布可以缓解,不可根治。 鼓芯破了后,在不影响印品质量的情况下有两个选择, 1.继续用,后果因为漏电开始跑载体,漏电严重的情况下偶发喷粉,其余情况不会影响使用,载体会随废粉排出,直到传感器判断载体不足跳F2系列代码,这时候需要更换载体。 2.换新鼓芯,不跑载体。这两个选择根据自己的实际情况决定。以个人经验而言,三菱鼓芯,8万印左右会开始破皮,15万印后会印品不良。凯顿鼓10万-12万印左右会开始破皮,25万印后A3/A4会印品不良,55万印后所有幅面印品不良,载体会损失三分之一+。原装鼓芯从来没用过,情况不明,官方推荐30万印,A4/4%覆盖。 应急处理方法: 1.在时间允许的情况下,使用稀释过的绝缘漆,均匀的涂抹在患处,基本干燥后再次涂抹,总共涂抹2-3次,静置,阴干24小时。换新鼓芯时记得同时换刮板。另,绝缘漆不耐磨,不耐热,只能应急,涂抹和上机运行时味道非常重。介意者慎选。还有,涂漆需要练一下手。太靠中心会比较快损坏刮板并造成印品不良。 2.时间不允许的情况,直接在患处缠绕一圈透明胶带即可。原理是鼓芯在运行时只有一个方向,没有倒挡。缠绕方向参看手册中鼓芯运行方向的部分。(类似缠生胶带,缠对方向就没问题。)不要缠太多,接口处在还没破的地方结束,太厚会刮不干净。这个方法会有在印过满幅印品后由于胶带边缘粘到粉,再印其他的的时候印品会在胶带边缘部分产生黑线,或因为幅面过满,而造成在胶带部分的内容无法印出的副作用。 关于卡纸。我现在用的机器一台150万印,一台50万印,没有出现过在主机部位卡纸。全部都是分页器卡纸。基本遵循三个原则应该可以基本避免主机内卡纸。 1. 车间湿度大于70%用箱装纸,车间湿度小于70%用令纸。 2.至少备齐4套搓纸轮,进纸轮一般比较耐用,分纸轮用肉眼观察纹路磨平了就更换。有时在机器内部发生卡纸是后面的纸上不来造成的,卡纸部位都是表相。搓纸轮造成卡纸的显著特征是机器无规则降速,时快时慢,印单面尤为明显。另,A3任务结束后有个排队的A4任务继续印,机器会降速。经过反复验证,确定是机器软件BUG,不是故障。判断也比较简单,这种降速是匀速降速,每张都是那个速度。处理方法是不要在大幅面任务后直接排队小幅面任务。 3.以一周为周期,在空闲或周末做好机器保养清洁。用酒精擦下看得见的光电传感器;用拧干的湿抹布擦一下排纸轮;纸灰清洁器拿出来清一下;转动一下绿色排纸手柄,看负载是否正常,不正常就要检查相应齿轮;观察定影上下辊是否干净,不干净要立即检查大小清洁;看一下转印带下面的塑料座子里面是否堆积粉或载体;看一下搓纸轮和排纸辊的磨损,该换就换;如果需要加粉,加粉前倒掉废粉;无论是否换芯片,一次只加半袋粉;条件允许的情况下换定影辊就换掉相应轴承,换鼓芯就换掉刮板;时间充裕的情况应当拆开定影和鼓架做清洁。养成好的保养习惯,就像吃完饭就去洗碗一样,虽然麻烦,但工作的时候心情会比较好。 小贴士 1.定影毛螺丝原则上是要全松,但不是绝对,新换代用下辊时,如果感觉负载过大(转上绿色排纸大手柄感觉),可以紧1-2圈(记得做记号,目的让左右平衡),能定住大色块就行,印万把张后让其自然磨损,然后再全放松。 2.有时候跑载体不一定是鼓芯破了,也应当检查充电,充电架也应当周期性清洁。 3.对位处卡纸,摩擦过对位传感器后还卡,应当检查对位辊齿轮。 4.定影驱动轮的检查可以通过转动上绿色排纸大手柄判断,转满两圈,在固定位置毫无负载,即为齿轮坏齿,但断齿没有掉下来;整圈无负载,即为齿轮坏齿,断齿已经掉了。 5.换定影驱动轮的时候建议买个头灯,要准备备用的卡簧。手册推荐规程是应当卸下左门再更换定影驱动轮,这一点看各人的技术来取舍。 6.定影辊卡纸,通常伴随邹纸/折扇,排纸路卡纸通常伴随折角,双面器或对位器卡纸通常伴随折角并图像/纸张歪斜,分页器/移位器卡纸通常伴随破纸边,卡纸时到处都是纸,应当检查搓纸轮和上纸纸路是否有堵塞。 7.分页器卡纸,卡在分页器内部。先看出纸口是否有两个奇怪的橡皮条,如果有,是推纸抓装反了,取下来装到另一边即可,如果没有,顺序检查纸路压力传感器,是否有卡住弹不起或按不下的情况,有的话拧紧一点传感器弹簧或更换传感器。 8.分页器卡纸,卡在分页器出口。用手按一下出口处的移位小拍手,按过后有好转但还是卡,是小拍手的联动轴/弹簧/电磁铁故障,因为小拍手在移位的时候降不下去而导致卡纸,优先更换电磁铁或弹簧(非常非常难换,分页器基本全拆,除非手能从订书机处伸进去下螺丝和上螺丝),轴一般不会断。如果不移位也一直卡,应检查出纸口和托盘的压力传感器,需要时拧紧弹簧或更换传感器。 |
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正式会员
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引用:
换套鼓时一定要清洁干净。从照片看,对位和转印要仔细清洁,转印的接触点附近要弄干净。如果确定漏出来的是载体,比较好办,用纸裹上一块永磁,然后吸,吸得差不多,卷起纸来拿掉永磁,载体就在纸上,反复操作,然后再擦。如果发现是喷粉,就麻烦,取掉显影和鼓架,用吸尘器吸,之后用空压机吹干净。 有问题的套鼓取下来检查这几个地方: 1. 鼓架里面有两个软刮,也可以叫挡粉片,梁上一个,毛辊处一个,看是否被反卷,是的话要更换,用手弄弄不平的。如果好的,用酒精清洁梁上那个软刮附近的金属件和金属接片。在鼓芯大法兰这边有个接触法兰的金属弹片稍微往外搬一点,不要太多,不然放下梁时会卡坏。 2.检查刮板,仔细观察鼓芯有没有损坏,如果有,除了看刮板应当检查刮板的塑料盖板是否安装正确。 3.手动转废粉齿轮,验证废粉粉道是否有堵塞,如果有,清理废粉粉道。转动要慢,注意方向,不要把毛辊软刮人为卷进去。最好有两人配合做这个检测。 4. 分离爪上面那个金属板在靠近内侧的一段有个小脚,确定要在一个塑料片的下面并接触了下面的一个螺丝。 5. 如果有直流电源,应当测试消电灯。 6.鼓架上与机器的接触点用酒精擦干净,齿轮那边,和废粉管这边用空压机吹干净,特别吹一下电磁铁处。 做了鼓架的清洁还不行,将转印组件拆下来,也是全面做清洁,特别是高压海绵辊要吹干净,但不能沾水。擦转印带的时候也擦一下内部。 如果载体用了100万印(到你手上有30万印左右的载体基本可以判断为100万印)以上,尝试换个载体,老载体包装好,保持干燥,以后发现少了直接加一点。(这个可以结合前面判断,如果是漏载体那大概是漏电,如果你发现你清理的是粉,那有可能是载体老化。) 做过清洁,换过套鼓还不好,应当检查电源插座,如果感觉晃动可能会造成接触不良之类的,应当更换好的插座,如果使用变压器,尝试对换变压器测试。有条件应当接地线。 还有一种奇葩传说:用无纺布清洁激光器窗口玻璃就好了,有技术能力的清洁一下六棱镜。传说中提到貌似有脏东西挡到光路会有这个症状。本人没遇到过。 最后,要确定鼓架是否安装正确,鼓架的螺丝要上好,鼓芯轴承和轴卡销螺丝上好没有。上鼓架时感觉推不动了,稍微转动一下废粉齿轮就推进去了。 先初步清洁,换充电架看。因为起因是清洁充电架。 |
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xu6817198 (2021-06-09)
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正式会员
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换了套鼓还是要观察,我的小机器266换过套鼓,印不到5万张又出同样的问题。换套鼓又好,基本就是机器某地方漏电,牵扯的地方多,充电,转印,高压板,电源。一直没查出来。还好只是用来印A5,现在只有这个机器能A5长边进纸,速度快。 夏普漏载体处理.pdf |
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